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自2020年凈水公司片區(qū)分公司成立以來,對于各個運營廠的運營狀況、制約因素、難點痛點問題進行了全面摸查,并研究制定解決方案與整改措施,力保穩(wěn)定運營的前提下逐步提高運營效益。回首2021年的運營成果,下面將以“東莞市東城溫塘污水處理廠一期工程”(下稱“溫塘廠”)作為例子,總結并分享關于污水處理廠降本增效的管理經驗。
溫塘廠設計規(guī)模5萬噸/天,于2019年5月建成投產。由于受前期管網系統(tǒng)并未完善聯(lián)通等因素影響,早期運行階段處理水量少,運行成本高的問題比較突出。2021年,凈水公司東引運河片區(qū)著重以溫塘廠為突破,圍繞“提水量、降成本”方向,多方面多種舉措組成一面降本增效的管控網,借一系列優(yōu)化舉措,內外協(xié)調,積極發(fā)揮“廠網一體”、“泥水協(xié)同”聯(lián)動效果,從而實現污水廠全方位的節(jié)能降耗。
2021年的運營數據顯示,溫塘廠運行工藝趨于穩(wěn)定,處理水量大幅提升,生產成本明顯下降,順利完成預定工作目標。處理水量同比提升16.96%,噸水直接生產成本同比降低23.75%,通過“三降一提升”(降藥降電降泥提水量)增收約770萬元,項目運營毛利扭虧為盈。

溫塘廠是如何作到以面控點,以點破面,在2021年怎么實現降本增效、扭虧為盈的呢?
一、廠網一體、提升水量
溫塘廠積極采取“廠網一體”的調控策略,聯(lián)合東城水務工程建設運營中心和集團管網公司調度污水,確保進廠污水量充足、平穩(wěn),減少污水溢流河涌的情況。2021年處理總水量2124.6444萬噸,全年日均處理水量5.8209萬噸,負荷率達116.42%,同比增加16.96%。

二、過程檢測、降低藥耗
溫塘廠通過加強工藝段沿程水質、過程工藝參數的檢測,優(yōu)化藥劑投加。一是及時掌握生化池生物除磷效果,優(yōu)化投藥位置,有效降低混凝劑PAC用量,單耗同比下降41.25%;二是持續(xù)觀測紫外消毒效果,降低消毒劑次氯酸鈉的用量,單耗同比下降52.19% ;三是加強污泥沉降性能、生物相檢測,逐步取消投加助凝劑PAM。并通過定期小試、生產試驗調整藥劑投加量,2021年噸水整體藥劑成本同比下降36.09%。

(測定沿程總磷觀測生物除磷效果)

(PAC投藥點調整到配水井便于觀察)
三、精細調控、降低電耗
污水處理廠最大的耗電設備是鼓風機,溫塘廠2020年11月新增一臺磁懸浮鼓風機,曝氣效率大大提高,并通過合理搭配原有羅茨鼓風機組合工況,優(yōu)化兩組生化池配水配氣方案,加強生化池溶解氧監(jiān)控,及時調整鼓風機頻率,做到合理精細控制曝氣量。另外,通過優(yōu)化泵房運行液位,降低污泥外回流泵運行頻率,增設紫外消毒系統(tǒng)智能調節(jié)程序等多方面降低電耗。2021年溫塘廠噸水用電成本同比下降13.49%。

(技術員記錄分析磁懸浮鼓風機電耗)
四、泥水協(xié)同,降低泥量
2020年5月底,集團實業(yè)公司污泥減量化溫塘廠項目建成投運,并同步處理寮步二期項目污泥,至2020年底溫塘廠污泥濃度已降至合理水平,2021年溫塘廠污泥濃度長期穩(wěn)定在設計值3200毫克/升上下,微生物活性較高,污泥沉降性能改善,SV30指標由80%降至40%以下,為穩(wěn)定工藝、提升水量創(chuàng)造了有利條件。溫塘廠積極探索產排泥平衡,及時調整排泥策略,從積極排泥轉向定時定量排泥,并嚴控出廠污泥含水率,減少污泥產量,2021年溫塘廠噸水污泥成本同比降低26.04%。

(污泥沉降性能指標SV30觀測)

(生化池污泥生物相鏡檢)
【經驗小結】
市政污水處理廠運營中,尤其需注重“勤調節(jié)、穩(wěn)工藝、控成本”工作思路,發(fā)揮“廠網一體”、“泥水協(xié)同”聯(lián)動效果。在有效的藥劑投加量、恰當的曝氣方案、合理的產排泥平衡的情況下,有利于提高微生物活性,使得生化系統(tǒng)的污染物去除效率更高,更能直接提高污泥沉降性能,形成工藝調控上的良性循環(huán),最終實現水量提升、成本下降的經營目標。
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